華康曾在6t/h沸騰爐上進行試驗。該爐_用多管旋風除塵器做預處理,二級選用回轉反吹風布袋式除塵器。從耐溫、壽命、價格等方面綜合考慮選用具有防水避油功能耐溫130°C的工業(yè)滌綸過濾材料。經(jīng)測試煙塵能達到50mg/m3以下并通過了部門的驗收,此后采用這種工藝華康又先后共安裝了8臺布袋式除塵器,針對燃煤鍋爐處理粉塵的種種考慮,華康的具體的設計考慮如下:
過濾材料的耐熱問題
由于采用布袋式除塵器 ,受過濾材料耐熱性能的制約,鍋爐排煙溫度成為重要的考慮因素。我們提供有三種過濾材料分別耐溫130°C、180°C、250°C。考慮到現(xiàn)場的煙氣溫度都不太高,而濾料壽命較短,為減輕水汽和其他原因引起的糊袋影響。我們采用具有防水拒油功能耐溫130°C的過濾材料,其瞬時耐溫可達150°C。系統(tǒng)保留多管旋風除塵器做預處理,有降低煙氣溫度的作用,對于煙氣溫度過高的情況采取加散熱裝置廠家稱壁冷器的降溫措施。
使用壽命
根據(jù)華康的除塵設備的情況,一般布袋在連續(xù)運行的場合使用兩年,但因鍋爐只在冬季運行,估計可用3-5年。多管旋風除塵器做預處理有降溫作用,還能減少熾熱飛灰直接進入布袋燒壞布袋的情況發(fā)生,減少塵進入布袋式除塵器的量,有利于減輕磨損,延長布袋使用壽命。這點對原始排塵濃度較高的鍋爐如沸騰爐尤其重要。
阻力問題
增加布袋式除塵器會增加至少1000Pa的阻力損失,而一般原有系統(tǒng)引風機風壓有余量,我們在實施中只有兩個更換了引風機。由于是在原有系統(tǒng)基礎上進行改造,排煙管路來回盤繞較多和有的地方采用了壁冷器而使阻力損失有所加大。
濕度及焦油問題
由于鍋爐壓火、運行頻繁,使煙氣溫度變化較大,會有水汽凝結問題產(chǎn)生,我公司救護隊的鍋爐曾出現(xiàn)過溫爐后引風機抽不出風的情況,經(jīng)分析是水汽太大,溫度又低,糊住濾料使布袋不能透風,后來采取先走旁路引風,使鍋爐燃燒起來,煙氣溫度升高后烘干了布袋,解決了糊袋問題。在以后鍋爐正常使用時未再出現(xiàn)這種問題。有人提出煤焦油可能糊住布袋的問題,我們考慮只要鍋爐燃燒狀況良好,避免干餾現(xiàn)象產(chǎn)生焦油不會造成問題。通過這一段時間使用尚未出現(xiàn)水汽或焦油糊袋鍋爐不能正常使用的情況。
脫硫問題
方案中燃煤配制過程 , 主要是解決二氧化硫問題。可以采用無煙煤,才燃燒物料含硫特別低,均在0.2%~0.4%之間, 其排放的二氧化硫不會很高,若采用好的煙氣脫硫技術,投資及費用都很高,對于小型鍋爐來說很不合適。因此,選擇簡單的技術對策,
首先是燃煤爐內(nèi)固硫,其次是煙氣簡易脫硫。通過對燃煤的配制處理,添加助燃脫硫藥劑,改變其性能可達到爐內(nèi)固硫的目的,我們選用了一種助燃脫硫藥劑,說明書介紹可降低二氧化硫排放濃度50%左右。但因擔心它的使用使煙氣溫度升高會燒壞布袋,故未在配布袋式除塵器的鍋爐上使用。另一類廉價的爐內(nèi)脫硫劑是石灰,采用石灰粉摻入煤的方法。兩臺燃用煙煤的鏈條爐采用爐內(nèi)加石灰與布袋式除塵器配合,從其二氧化硫排放測試數(shù)據(jù)來看脫硫效果也很好,可使二氧化硫達到150mg/m3。
排放標準。而其他爐沒有加入_固硫藥劑,其脫硫效果不明顯,我們分析可能是在爐內(nèi)未反應的石灰在布袋式除塵器內(nèi)繼續(xù)與二氧化硫反應提高了脫硫效果,這主要依賴布袋的過濾作用。實際上具有爐內(nèi)固硫和煙氣干法脫硫兩個過程。但使用中需要有足夠的鈣硫比,注意要與煤混合均勻,若加入氧化鐵等助劑,適當增加水份效果會好,但其用量較大。初步測算此種方法是各種脫硫方法中經(jīng)濟的。但目前爐內(nèi)加石灰固脫二氧化硫的測試數(shù)據(jù)較少,其效果能達多少還需進一步測試驗證。
在爐內(nèi)脫硫后仍不能達標情況下可采取煙氣脫硫的措施使二氧化硫達標排放。采用造價低的簡易堿性液體噴淋吸收或其他形式二氧化硫裝置,效率可以達70%即可,只要使用低硫煤一般能_二氧化硫達標。一般采用堿性液體吸收脫硫達到70%的效率比較容易。煙氣脫硫裝置安排在風機之后對凈化系統(tǒng)的不利影響較小,由于所用的堿性吸收液中煙塵已級其微少,水系統(tǒng)運行控制管理要比較容易。使用中要注意_堿性物質(zhì)的投加,控制好PH 值堿性物質(zhì)可是鈉堿,石灰水或工業(yè)廢堿。
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